4 【防止粉尘燃》。爆
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:4.0.1 【处理最小点火能在3!。0,mJ:。以下的粉《体时应考虑挥发分】逸出气体《对混合物点火能【的敏感作用所—以设计中应同时采取!防止静电放电的【专用消电《措施和防止气体【。积聚:的,通,风措:施,等这条规定是20世!纪末国?际粉:爆,研究的共识与推荐意!见从我国粉》尘静电?爆炸事?故统计来《看这:条,规定也是《非常必?要的防止静》电事故的防静电【措施包括静电接地、!静电:消除和?抑制放电《等技:。。术措施具体设计【可以根据现场条件】来选择
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!附录B表中最—小着火温度数据主要!引自NFPA325!易燃液体《、气体和《易挥发固体的火险】性能手册;》其,他数据包括最小【点火能、爆炸—下限、爆炸压力、】。最大压?力上升速度》等,主要引自《日本静电安全指南(!1988)》参考资料《1.5表R》.3粉体《的引燃危险性
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4.0.2! ,。 粉尘颗粒越小【爆炸下限和点火【。。能越小爆炸危险性越!大这是因为》颗粒越?小表面活性和—。吸附氧原子的能力】越强即?越容易燃《。烧和爆炸国际上【通常将?100μm以下粉】尘列:为易爆粉尘如某专】。。利商:。的设计指南第2.1!。条将200目—(,75:μm)?以下的粉尘列为爆炸!敏感粉尘《将120目(12】5μm)以下的粉尘!列为爆炸性粉尘
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4.0.3 【 ,管线表面《。粗糙度不够或风送】。动力不足《时风送?过程中?容易产生“拉—丝”现象;物料【。熔融指数高和风送速!度过高时容易产生】碎,屑料当切粒机—出现:。断刀或模板磨损严重!。以及切粒间隙调【整不合适等会—出现“带尾巴料【”一旦出现上述现象!风送物料《中微细粉尘和针【状粉尘?。就会增多实验表【明粉尘的最》。小点火能《与其尺寸的平—方或立方成》。正比:微细粉尘《的增:。多会增加粉尘静电燃!爆的危险性》如某企业PP料仓】在1989年9【月发:生闪爆?事后检查发现—切粒:机出现两《把断:刀、:产生:带尾巴料掺合1【。h后发生闪爆着【火又如某厂PP【。装置切?粒机在1《995年换》。新模板后不合格【品料仓先《后发生三次闪—爆事后检查确认【事故的发生与—物料熔?融指数?偏高及?切粒失稳有关
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4.0.4! :此条规定是根据国外!。实验研究的结论而提!出的聚烯《烃类粉尘中乙烯气】体质量浓度增加到0!.5%时《杂混粉尘最小—点火能降到10m】J左右国内》实验也证实了上述结!论HDPE现场【混合粉尘《的M:IE:约为20《.2mJLDPE】现场混合粉尘MI】E约为15.3mJ!当与20%LEL】浓度的乙烯气体混合!时杂混粉尘的—最小点火能均降到1!0m:J,~,11mJ
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4.0.6—。、4:.0.7 规定】内容主要借》鉴了某?。专利:商的设计指南、【。国外:的最新研究结论以】及,国内事故料仓的气】体计算而推荐的本】条规定中的公—式是瑞士C》IBA研究中心在】20世纪90—年代:的研究结《论国内某《研究所进行了实验】考核实验《结论基本相》同
】。 ?附录:。C表中数据主要【引自美?国防火协会标准【NFPA77关于处!理防静电问题措施】的建议(20—07年版)》附录B表B.—1气体?和蒸气的《可燃性?。参数一览《表
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4.—。0.8 国内掺】。。。合仓发生《的静电爆《炸事故规《模往往比较大这主要!与掺合仓内》上部:空,间粉尘量较大有【关为避?免或减少事故规【模掺:合仓的设计应特【别注意粉尘的产生和!积聚包括临时性【操作的?限制等如某企业HD!P,E,。装,置,3#均化仓处理完】134t《料后:准备送料由于松动】风机(3《000m3/h)临!时出现故障》改用均化风机(5】300m3》。。/h:)松:动一开机料》仓顶:部即发生爆炸着火顶!部设备完全报废【又如某厂《LDPE掺》合仓在20》00年10月1【5日:处理三批来料—后,在送料过程中—。发生了爆炸着—火调查表明事故料位!(约13t)刚【好在料仓底部风口】处松动风量较—高(4000m3/!h)主风管对面的吹!风管(ф75mm)!与风管下方飞—扬物料发生了静电放!电,。。
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4》.0.9 国内某!企业新建LDPE】装置净化风机过【滤器:原先采用《落地设计在一次【雨天:。。进料中?料仓发生闪爆将【过滤器提《升2m和加防—雨罩后?通风系统没再—出现问题容易发生】燃,爆的:料仓有抽《气料仓?、过渡料仓》和,不合格品料仓—等
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4.?0.10 现行国!家标准?防止静电事故通【用导则GB 1【215?8-2?006的第6.4.!11条规定管道易】泄漏处“《宜装设气体泄漏自】动检测报警器”某】企,业HD?PE装置《在2002年2月发!生爆炸着火事—后查明这起》事故是由于原料油管!线窥视管破》裂、:挥发气体被附—。近,。流化床干燥器吸入】而引起闪爆并—使相邻设备发生连环!。爆炸
】4.:0.11《 :从,反应器?送出的?聚乙烯料中没反【应的:乙烯、丙烯单—体(原?料,气)沸点分别为【-103《.7:℃、-47℃在闪蒸!釜和:。干,燥器中容易脱出;】但己烷(催化—剂稀释剂《。)、戊?烷(冷凝《。剂)、乙酸乙烯【脂(EVA共聚单体!)等:沸点分别为68【.74℃、36.】07℃、72.【7℃在?闪蒸、干燥等设备】。中,脱出较难《物料中挥发分—相对较高
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料仓中可!燃,气,体积聚的《程度与反应器、脱挥!或气体回收单—元(如闪《蒸器、汽蒸》机,、干燥器、脱气【仓,等)以及料仓的【通风控制等有关【上述任何《一,个环节?的设计?和控:制,出现偏差都可能【影,响料仓内气》体的积?聚在工艺条》件不变的情》况下过快增加生【产节奏或产》量也会影响料仓【内气体的积聚如某】厂LLD《。PE装置反》应器在200—。1,年6月试用新的【冷凝技术产》。量,增加50%但—物料含挥量高料仓可!燃气体浓度》增加造成料仓—静,。电爆炸着火;某厂P!。P装:置扩:能改造后产》量提高20%但【干燥器脱挥能力下降!挥发分?由800ppm增】加到2000pp】m料仓?发生十几次燃爆【;又如某厂L—DPE装置在19】7,。9年~1987【年做过5次扩—能改造年产量提【高30%以上但【通风系统没》。有改造在198【7年~?199?8年脱气仓、掺合】仓、不?。合格品料《仓等先后发生13】次爆炸着火》该厂2PP装置料仓!在2:000年《2月12日》和9月16日—发生:爆炸事后检》查确认?这两起事故除—与,物料:熔融指数偏高有关】外,还与催化剂选型【。不当造成聚合粉体】粒,径过小及汽蒸机料位!控制过低等气—体控:制失误有关
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4.0.1】2 ?本条规定及》具体要求是根据国】内部分?企业的实践经验和应!用效果提出的但对底!部未设净化风—的料仓当《物料处于中、低料】位时报警器显示值只!。作为:工艺参考《具体设计《时,宜选:在现场和《控制中心均有可【燃,气体浓?。度显示报警》的产品?且传:感器气体吸》入系统应有》足够:面积的防尘单元
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4.0.1】3 物料》挥发分意外增高【。可诱发粉尘爆炸事】故频率较高特别是脱!气料仓、不合—格品料?仓、过?渡料仓等反应—失稳或脱挥单—元失:控等:都会引?起物料挥发分意外】增高反应失稳包括】切换新?牌号产品(》特别是生产高沸【点原料比例较高和熔!融指数较高》产品时)、原料气】。精制不好《或催化剂失活以及】稀释剂用量较高等】脱挥:单元失控包括—闪蒸器、干燥器、】汽蒸机等《设备故障、处—理能力不足、—仪表:故障等当上述现【。象的发生《频率较高时》设计上?应采取相应措—施
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》4,.0.1《4 国内》某企业LDP—E装置的三个不【合格品?料仓原先采用一个净!化风机由《于手动控制失—误,曾发生两次空仓【进风:、,相邻进料仓》。发生闪爆《的事:故
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4—。.0.15》 生产过程中出现!。不合格品料或过渡料!。时物料中《的挥:发分往?往偏高?。处理过程中若无净化!风或净化《时间不?足料仓?中极易?积聚可燃气》体一旦有新的荷电】。粉体进入《容易:产,生,闪爆:现象
4!.0.1《7, :。本条为强制性条文须!严格:。执行用带压》可燃气体或压—缩空气吹扫》粉体或堵塞物—时极易产生》静电放电和》闪爆事故如1—992年10月【某厂PE装置沉降】管堵塞用18.【。5M:。Pa介质气体排【堵时发生了爆炸着】火;1998年3】月某:厂PP反应釜—出现结块料当日上午!用0.0《7,MPa气体》吹扫下午《改用1.0MPa】气体吹?扫后立刻发生—闪,爆
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