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4: 防止《。粉尘燃爆《
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4.?0,.1 处理最【小点火能在3—0m:J以下的粉体—时应考虑挥发分逸】出气体对《。混合物?点火:能的敏感作》用所以设计中应【。同时采取防止静【电放:电的专用消电—措,施和防止气体积【聚的通风措施等这条!规定是20世纪末】国际粉爆研》究的共识与推荐【意,见从我国粉尘静电爆!炸事故统计》来看:这条规定也是非常】必要的防《止静电事故的防静电!措施包?。括静电接地、—静电消除和抑制【放电:。等技术措施》具,体设计可以根据现场!条件来选择
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—附,录B表中最小着火】。。温度数据《。主要引自NFP【A32?。5易燃液体、—气体:和易:挥发固体的》火险性能手册;其】他数据包括最小【点火能、《爆炸下限、》爆炸压力、最—大压力上升速度【等主要引《自日本静电安全指南!(1988)参考资!。料1.5表R.3粉!体,的引燃危险性
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4.0.】2 粉尘颗粒【越小爆炸下限—和点火能越》小爆:炸危险性越大这【是因:为颗粒越小表—面活性和吸附氧【原子的能力越—强,即越容易燃》烧和爆炸国》际上通常《将100μ》m以下粉《尘列为?。易爆粉尘如某专【利,商的设计指南第2】.1条将2》00目(7》。5μm)以》下,的粉尘列为》爆炸敏感粉尘—将,120目(12【。5μm)以下的粉】尘列为爆炸性—粉尘
4!.0.3 管线】表面粗糙度不—够或风送《动,。力不足时《风送过?程中:容易产生“拉丝”现!象;物料熔融指数】高和风送《速,度过:高时容易产生碎屑料!当切粒机《出现断刀或》模板磨损严重以【及切粒间隙调整不】合适等会《出现“带尾巴料【”,一旦出?现,上述现象风送—物料中微细粉尘和针!。状粉:尘就会增多》实验表明《粉尘的最小点火能与!其尺寸的平方—或立方?成正比微细粉尘的】增多会增加》粉尘静电燃爆—的危险性如某企业】PP料仓在1989!年9:。月发:生闪爆事后检查发】现切粒机出现—两把断刀、》产生带尾巴料掺【合1h后发》生闪爆着《火又如某厂PP装置!切粒机在1》99:5年换新模》。板,后不合格《品料仓先后发生三次!闪爆事后检查确【认事故的发》生与物料《熔融指数偏高及【切,。粒失:稳有关
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4.0.4【。 , ,此条:规定是根据国外【实验研?究的结论而》提出的聚烯烃—类粉尘中《乙烯气体质量浓度】增,加到0.5%时杂混!粉尘最小点》火能降到10mJ】左右国?。内实验也证》实,了上述结论H—DPE?现场混合粉尘的M】IE约为20.2m!JLDP《E现场混合粉尘MI!E约为15.3mJ!当与20%LE【。L浓度的《乙烯:气,。。。体混合时杂混粉尘】的最小点《火能均降到》10mJ《~,11:mJ:
4【.0.6、4.0.!7 规定》内容主?要借:。鉴了:某专利商的设计【指,南、国外的最新【研究结论以》及国内事故料仓的】气体计算而推—荐的本?条规定中的公式是】瑞,士CIBA研究【中,心在:20世纪90年代的!研究:结,论国内?某研究?所进行了实验考核】。实验结论基本相同】
【 ?附录C表中数据【主要引自美国—防火协?会标准NFPA77!关于处理《防静电问题措—施的建议(200】7年版?),附录B表B.—1气体和蒸气的可燃!性参数一览》表
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4.0《.8 国》内,掺合仓发《生的静电爆炸事【故规模往往比较大这!主要与?掺合仓内上部空间】粉尘:量较大有关为避免或!减少:事故规模掺合仓的设!计应特别注意—粉尘的产生》和积:聚包括临《时,性,操作的限制》等如某?企业H?D,P,E装置3#均化仓处!理,完134t料后【。准备送料由于松【动风机(30—00m3/》h):临时出?现故障改用均化风机!(5300m3【/h)松动一开机料!仓顶部即发生爆炸】着火顶部设备完【全报废又如某—厂,LDPE掺合仓【在2000年10月!15日处理三批来料!后在送?料过程中《发生了爆炸着—火调查表《。明事:故,料位(约13—t)刚好《在料仓底部风口【。处松动风量较高(4!000m3/h)主!风管对?面的吹?风,管(:ф75mm)与风管!下方飞扬物料发生了!静电放电
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4.0.【9 国内某—企业新建LDPE】。装置净化风机过滤】器原先采用落—地设计在《一次雨天进料中【料仓发生闪》。爆将过滤器提升【2m和?加防雨?罩后通风系统没【再出现问题容易【发生燃?爆的料仓有抽气【料仓、过渡料仓【和不合格品料仓【等
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4.0》.10? 现行国家标准防!止静电事故通用【导则GB 》1215《8-200》6的第6《.,4.11条规定管】道易泄?漏处“宜装设气【体泄漏自动检—测报警器”某企业】HDPE装置在2】002年《2,月发生爆炸》着火事后查明这【起事故是由于原料】油管线窥视管破裂、!挥发气体被附—近流:化床干燥器吸—入而引起闪爆—并使相邻设》备发生连环爆—炸
4】.0.11》 :从,。反,应器送出的聚—。乙烯料中《。。没,反应的乙烯、丙烯单!体(:。原料气)沸点分别为!-103.7℃、-!47℃在闪蒸釜和干!燥器中容易脱—出,;但己烷(催化剂】稀释剂)《、戊:烷(冷凝剂》),、乙酸乙烯脂(E】V,A,共聚单体)等沸点】分,别为:6,8.74℃、36.!07℃、72.【7℃在闪蒸、—干燥等设备中脱出较!难物料中挥发分相对!较高
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? 料仓中—可燃气体积聚的程度!与反应器、脱挥【或气体?回收单?元,(如闪蒸《器、汽蒸机、干【燥器、脱气仓—等)以及料仓的通】风控制等有关上【述任:何一个环节的—。设计和控《制出现偏差都可能】影响料?仓内:气体的积聚在—。工艺:条件不变的情况下过!快增加生《产节:奏或产?量也会影响料仓【内气体的积聚如某】厂,LL:DPE装置》反,。应器在?2001年6—月试用新的冷凝技术!产,量,增,加50%但物料含】挥量高?料仓可燃气体—。浓度增加造》成料:仓,静电爆炸着火;某】厂PP装置扩—能,改造后产量》提高20%但干燥器!脱挥能?力下降挥发分由【80:0ppm增》加,到2000p—pm料仓发》生十几次燃》爆;又如某厂LDP!E装置在19—79年?~1:987年《。做过5次扩能改【造年产量提高3【0%以上但通风系统!没有改造在1987!。年~:1998年脱—气,仓、掺?合仓:、不合?格,品料仓?等,。先后发生1》3,次爆炸着火该—厂2PP装置—料仓在?20:00年?2月12日和9【月16日发生爆炸】事后检查确》认这两?起事故除与物—料熔融指数偏—高有:关外:。还与催化《剂选型不当造—成聚合粉体》粒径过小及》汽蒸机料《位控制过低等气体】控制失误有关—
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,4.0?。.,12 本条规定及!具体:要求是?根据国内《部分企业《的实践经《验和应用效果—提出的但对底—部,未设净化风的料仓】当物料?处于中、低料位时报!警,器显示?值只作为工艺—参考具体设计—。时宜选在现场和控制!中,心均:有可燃气体浓度显示!报警的产品》且传感器气体吸入】系统应有足够—面积的防尘单—元
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4.0《.13 》物料挥?发,。。分意外增高可—诱发粉尘爆炸—事故频率较》。高特:别是:脱气料仓、不合格】品料仓、过渡料【仓等反?应失稳或脱挥单元】失控等都《会引起物料挥—发,分意外增《高反应失稳包括【切换新?牌号产品《(特别是生产—高,沸,点,原料比例较高和【熔融:指数较高《产品时?)、原料气精—制不好或催化剂【失活以及稀释剂【。。用量:较高等脱挥单元失控!包括闪蒸器、干【燥器、?汽蒸机?等设备故障》、处理能力不足、】仪表故障等当—上述现?象的发生频率较高】时,设计上?应采取相应措施
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4.》0.:14 国内某企业!L,D,PE装置的三个【。不合格品料仓原先采!用一个净化风机由】于手动控制失误曾发!生两次?空,仓进风、相邻进【料仓发生闪爆—的事故
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4—.0.?15 生》产过程中出》现不合格品料或过渡!料时物料中的挥发】分,往往:偏高处理《过程中若无净化【风或净?化时间?。不足料仓中极易积】聚可燃气体一旦有新!。的荷电粉《体进:入,容易产生《闪爆现象
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4.0.17 ! 本条为强制性条文!须严格执《行用带压可燃气体或!压缩空气吹扫粉体】或堵塞物《时极易?产,生静电放电和—闪爆事故如1992!年10月某厂P【E装置?。沉降管堵塞用—18.5M》Pa介质气》体排堵时《发生:了爆炸着火;1【9,98年3月某—厂PP反应釜—出现结?块料当日《上午用0.07【MPa气体吹扫下】。午改用1.0MPa!气体吹?扫后立刻发生闪【爆
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