《4 防止》粉尘燃?爆
《
,
4.0.】1 处理最小点】火能在30mJ【。以下的粉《体时应考虑挥—。发分逸出气》体对混合《物点火能的》。敏感作用所》以设计中《应,。。同时采取《防止静电放电的专用!消电措施和》防止气体积聚的【通风措?施等这条规定是2】0世纪?末国际粉爆》研究的共识与推【荐意见从我国粉【尘静电?爆炸事故《统计来看《这条规定《也,是非常必要》的防止?。。静电:事,故的:防静电措施》包括静电接地、静】电消:除和:抑制放电等技术措】施具体设《计可以根据现场条】件来选择
】
,
, ? 附录B表中—。最小着火温》度数据主要引自N】FPA325—易燃液体、气体【。和易挥发固》体,的火险?性能手册;其他【数据包?括最小点火》。能、爆炸下限、爆炸!压力、最《大压力上《升,速度等?主,要引自日本静电安】全指南(1988)!参,考资料1《.5表R.3—粉体的引燃》。危险性
!4.0.2 粉尘!颗粒越小爆炸—下限和点火能越小】爆炸危险性》越,。大这是因为颗粒越】小表面活《性和吸附氧》原子的能力越强【即越容易燃烧—和爆炸?国际上通常将100!μm以下粉尘—列为易爆粉尘如某专!利商的设计指南第2!.1条将200目】(75μm》)以下的粉尘—列为:爆炸敏感粉尘将12!0目(125μm)!以下的?粉尘列为爆炸—性粉尘
】。
4.0.》3 管线表面【粗糙度不够或风送】动,力,不,足时风送过程—中,容易产生“拉—丝”现象;》物料熔融指》数,高,和风送速度》过,高时容易产》生碎屑料当切粒机】出现断刀或模板【磨损严重《。以,及,。切粒:间隙调整不合—适,等会出现“带尾巴料!”一旦出现上述现】。象风送物料中微细粉!尘和:针,状粉尘就会增多【实,验表明粉尘》。的最小点火》能与其尺《寸的平方或》立方成正比》微细粉尘的增—多会增加粉尘静电】。燃爆的危《险性如某《企业PP料仓—在19?。。89年9《。月发生闪爆事—后检:查发现切粒机出【现两把断刀、产生】带尾巴?料掺合1h后发【生闪爆着火又—如某厂P《P装置切粒机在19!9,5年换新模板后不】。合格品料仓先—后发:生三次?闪爆事?。后检查确认事故的发!生,与物料熔融指数偏高!及切粒失《稳,有关
4!.0.4《 此?条,规定是根据》国外实验研究的结】。论而提出的聚烯烃】类粉尘中乙烯气体】质量浓度增加到【0.5%时杂—混粉尘最小点火能】降到10mJ—左右国内实验也证实!。了上述?结,论HD?PE现场混合粉尘的!MIE约为20.2!mJLDPE—现场混?合粉尘MIE约【为15.3mJ【当与2?0,。%L:EL浓?。度的乙烯气体混合时!杂混粉尘《的最小点火能—均降到1《0m:J~1?1mJ
《
:
,
4.0.6【、4.0《。.7 ?。 规定内《容主要借鉴了某专】利商的设计指—南、国外《的最新?研究结论以及—国内事故料仓的气】体计算而推荐的【本条规定中的公式是!瑞士CI《BA研究中》心在20世》纪90年代的—研究结论国》内某研究所进行【了实验考《核实验结论基本相】同
【 附》录C表中数据主【要引自美国防火协】会,标准:NF:PA77关于—处理防静电问题【措施的建议(20】07年版)附录B表!B.:1,气体和蒸气》的可燃性参数—。一览表
【
4?.0.8 》 国内掺合》仓发生的静电—爆炸事故规模往往比!较大这主要与—掺合:仓内:上部空间《粉,尘量较大有关为避免!或减少事故规—模掺合仓的设—计应特别注意粉尘的!产生和积聚》包括临时性操—作的限制等如某企业!HDPE装置3【#均化仓处》理完134》t,料后准?备送料由于松—动风机?(3000m3【/h)临时出—现故障改用均化风】机(5300m3/!h)松动一》开机料仓顶部即发】生爆炸着火顶部设】备完全报废又如某厂!LDPE《掺合仓在2000年!10:月,15日处理三批来料!后在:送料过程中发生【了爆炸着火调查表】明事故料位》(约13t)—刚好在料仓底—。部风口?处松动风量较高(4!。000m3/h)主!风管对?面的吹风管》(,ф75mm)与风】。管下方飞扬》物料发生了》。静电放电
!
,4.0.9 国】内某企?业新建LDPE装】置净化?风机过滤器原先【采用落地设计—在一:。次雨:天进料中料仓发【生闪爆将过滤—器提升?2m和加防雨罩【后通风系统没再【出现问题容易发生燃!爆的料仓有抽—。气料仓、过》渡料仓和不合—格品料仓等》。
4【.0.10》 现行国家标准防!止静电事故》通用导则GB 12!158-20—。06的第6.4.】11条规定管道易泄!漏处“?宜装:设气:体泄漏自动检测报】警器”?某企业?。H,DPE装置在200!。2年2月发生爆【炸着火?事后查明这起事【故是:由于:。原料油管线窥视管】破裂、?挥发气体被附近流】化床干燥《器吸入而引》起闪爆并使相邻设备!发生连?环爆炸?。
,
4.【0.11 从反】应器送出的聚乙【烯料中没反应的【乙烯、丙烯单体(原!料气:),沸点:分别为?-103《.,7℃、-47℃在闪!蒸釜和干《燥器中容易》脱出;但己》烷(催化剂稀释剂】)、戊烷(冷—凝剂)、乙酸—乙烯脂(EVA共】聚单体)等沸点【分别为68.74℃!、3:6.07℃、7【2.7℃在》闪,蒸、:干燥:等设备中《脱出较?难物料中《挥发分相对较高
】
】 料仓中可燃气【体积:聚的程度与反—应器:、脱挥或《气,。体回收单《元,(如闪蒸《器、汽蒸机、干燥器!、脱气仓等)以【及料仓的通风控制等!有关上述任何一个环!节的设计和控制出现!偏差:都可能影响料仓内】气体的积聚在工【艺条件?不变的情况下过【快增加生《产节:奏,或产量也《会,影响:料仓内气体的—积聚如某厂L—LDPE装置反应器!在2001年6【月试用新的冷凝技】术产量增加50%但!物料含挥量高—料仓:可,燃气:体浓度增加造成料仓!静电爆?炸着火;《某厂PP《装置扩能改》造后产?量提高20%—但干燥器《脱挥能?力下降挥发分由80!0ppm增》加到:200?。0ppm料》仓发生十几次—。。燃爆;又《如某厂L《D,P,。E,装置在19》79年?~1987》年做过5《次扩能改造年—产量提高30%以上!但,通风系统没有改【造在1987年【~1998年脱【气仓:、掺合仓《、不合?格品料仓等先后发生!13:。次爆炸着火该—厂2PP装置—料,仓在:2000年2—月12日《和9月?16日发生爆炸事后!检,查,确认这两起事故除与!物料熔融指》数偏高有关外还【与催化剂选型—不,当造成聚合粉体粒】径过小?及汽:蒸机料位控制过低】等,气体控制失误有关】
:
4.0.】12 ? 本条规定及具【体要求是根据国内】部分企业《的实践经验和—应用效果提出的【。但对底?。部未设净化风的料】仓当物?料处于中、低料位】时报警器《。显示值只作为工艺】参考具体设》计,。时宜选在现》场和:控制中心《。均有可燃气体—浓度显示报警的产品!且,传感器气体吸—入系统应《有,。足,。够,面积的防《尘单元
【
4.0.1【3 物《料挥发分意外增【。高可诱发粉尘爆【炸事:故,频率较高特别是脱】气料仓、不合格品】料仓、过渡料仓【等反应失《稳或脱挥单元失控】等都会引起物—料挥发分意外增高】反应失稳包》括切换新牌号产【品(特别是生产【高,沸点原?。料比例较《高和熔?融,指数较高产品时)、!原料气?精制不好或催化剂失!活以:及稀释剂用量较高】等脱挥?单元失控包括闪蒸器!、干燥器、汽蒸【机,等设备?故障、处理能—力不:足、仪?表故障等当上述【现,象的发?生频率?。较高时设计上—应采:取相应措施
!
4.0》.1:4 国内某企业L!DPE装置的—三个不合格品—料仓原?先采用?一个净化风机由于手!动控制失误曾发生】两次空仓《进风、?相邻进?料仓发?生闪爆的事故
】
4.—0.15 生【产过程中出现不合格!品料:或过渡料《时物料中的挥发分】往往偏高处理过程中!若无:净化风或净》化时间不足料仓中极!易积聚可燃》气,体一旦有新的荷电粉!体进入容易产—生闪爆现象
【。
4.0.1!7 本条为强制】性,条,文须严?。格执行用带压可燃气!体或压缩空气—吹扫:粉体或堵塞物时极易!产生静电放电—和闪爆事故如1【99:2年10月某厂P】E装置?沉降管堵塞用18】。.5MPa介质气体!排堵时发《生了爆炸着》火;1?998年3月某厂】P,P反应?釜出现结块料当日上!午用0?.07MPa气【。。体吹扫下《午改用?1.0MPa气【体吹:扫后立刻发生闪爆】
: