4 【防止:粉尘燃爆
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《4.0.《1 处理》。最小点火能在3【0mJ以下的粉【体时应考虑挥发【分逸出?气体对混《合,物点:火能的敏感作用【所以设计中应—同时:采取防止静电放电的!专,用消电措施和防止气!体积聚的通风—措施等这《条规定是20世纪末!国,际粉:爆研究的共识与推】荐意见从我国—粉尘:静电爆炸事故统【计,来看这条规定也是】非常:必要的防《止静:电,事故:的防静电《措施包括《静电接地、静电消】除和:抑制放?电等技术措》施具体设计可以根】据现场条件》来选:择
! 附录B表中最小!着火温度数据主【要引自N《FPA325易【。燃液体、气体和易】挥发固?体的火险性能手【册;其他数》据包:括,。最小:点火能、爆》炸下限、爆炸压力、!最大压力上升速度】。等主要引自日—本静电安全指南(】1,988)参考资料1!.5表R.3粉体的!引,燃危险性
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4.0【。.2 粉尘颗粒越!小爆炸下限和—。点火能越小爆—炸危险?性越大这是因为颗】粒越:小表面活性和吸附氧!原子的能力越强即】越容易燃烧和爆【炸国际上通常将10!。。0μm以下粉尘列为!易爆粉尘如某—专利商的设计—指南第2.1条将2!0,0目(7《5μ:m)以?下的粉?尘列为爆《炸敏感粉尘》将1:20目(12—5,μm)以下的粉尘列!为爆炸性粉尘
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4.0—.3 管线表面粗!糙度不够或》风送:动力不足时风送过】程中容?。易产生“拉》丝”现象;物—料熔融指数高和【风,送速度过高时容易产!生碎屑料当切—。。。粒机出现断》刀或模板磨损严重】以及:切粒:间隙调?整不:合适等?会出现“带尾巴【料”一旦出》现上述现象风送【物料中微细粉—尘,和针状粉《尘就会增《多实验表明粉—尘的最小点火能【与其:尺寸的平方或立方成!正比:微细粉尘的增多【会增加粉《尘静电燃爆的危险】性如:某企业PP》料仓在198—。9年:9月发生《闪爆事?后检:查发现切粒机—出现:两把断?刀、产生《带尾巴料掺合—1h后发生闪爆着】火又如某厂PP装置!切粒机在199【5年换新模板—后不合?格品料仓先后—发生三次闪爆事后】检查确认事故的【发,生与物料熔融指【数偏高及切粒失稳有!。关,。
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4.0.4【 此条规定—是根据国外实验研】究的结?论而提出的》聚烯烃类粉尘中【乙烯气体质》量浓度增加到0【.5%时杂混—粉尘:最小点火能降到10!mJ左右国内实验也!证实了?上述结?。论HD?PE现场混合粉尘】的MIE约为20.!2mJLDPE现】场混合粉尘MIE】约为15.3m【J当与20》%LE?L浓度的乙烯气体】混,合时杂混粉尘—。的,最小点火能均降【到10mJ~1【。1,mJ
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4.0】.6、4.》。0.7?。 规定内容主要借!鉴了某专利商的设】计指:南、:。国外的?最新研究《结论以及国内—事故料仓《的气体?。计算而?推,。荐的本?条规:定中的公式是—瑞,士CI?BA研究中心在20!世,纪90年代的研究结!论国内某研究—所进行了《实验考核实验结论基!本相同
! : 附录C表中数】据主要引自》美国防火协》会标准NFPA7】7关于处理防静电问!。题措施的建议(【。2007年版)附录!B表B.1》气体和蒸气》的可燃性参》数一览表
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4.?0.8 《 国:内掺合仓发生—。的静电?爆炸事故规模—往往比较大这主要与!掺合仓内上部空【间,粉尘:量较大?有关为避免或减【少事故规《模掺合仓的设计应特!。别,注意粉尘的产生和】积聚:。包,括临时性操作—的,限制等如某企业H】DPE装置》3,#均化?仓处理?完134t料后准备!送料由于《松动风机(3—。000m3》/h)?临时出现故障—改用均化风机—(5300m—。3/h)《松动一开机》料仓顶?部即发?。生爆炸着《火顶:部设备完《全报:废又如某厂》LDPE掺合仓在】。2000年10【月15日处理三【批来料?后在送料《过程中发生了爆炸】着火调查表明事【故料位?(约1?。3t)刚好在料仓底!。部风:口处松动风量较高(!400?0m3/《h,)主风管对面的吹】风管(?ф75mm)与风】管下:方飞扬?物,料发生?了静电放电
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4.【0.9 国内某】企业新建LD—PE装置净化—风机过滤器原—先,采用落地设计在一】次雨天进料中料【仓发生闪爆》将过滤器提升2m和!加防雨罩后通—风系统没再出现问题!容易发生燃爆的【料,仓有抽气料》仓、过渡料仓和不】合格:品料:仓等
4!.0.10》 现行国》家,标准防?止静电事故通用【导则GB 1215!。8-200》6的第6.4.11!条规定管道易泄【漏处“宜装》设气体泄漏自动【检测报警器”—某企业?HDPE装置—在2002年2【月发生爆炸着火事后!。查明这起事故是【由于原料油管线【窥视管破裂、挥发气!。体被:附近流化床干—。燥器吸入而引起【闪爆并使相》邻设备发《生连环爆炸
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4.0【.11 从反应器!送出的聚乙烯料中没!反,应的:乙烯、丙烯单体(】。原料气)沸》点分别为《-103.7℃、】-47℃在闪—蒸釜和干燥》器中容易脱》出;但己烷(催化剂!稀释剂)、戊烷(冷!凝剂)、乙酸乙烯脂!(,EVA共聚单体)等!沸点分别为》。68.?74℃、36—.07℃、72【.7℃在闪》蒸、干燥等》。设备中脱《出较难?物料中挥《发分相?。对较高
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— 料仓中可燃】气,体积聚的程度与反】应器、脱挥或—气体回收单元—(如闪蒸《器、汽蒸机》、干燥器、》脱,气仓等)《以及:。料仓:的通风?控,制等:有关上述任何—一个环节的设计和】控制出现偏差都【可能影响料仓内气体!的积聚?在工艺?条,件,不变的?情况下过快增—加生:产节奏?或产量也会影响【料,仓,内气体的积聚如某】厂L:LDPE装置反应】器在2001年【6月试用新的冷【凝,技术产?量增加50》%但物料含》。挥量高料仓》可,燃,气体浓度增》加造成料仓》静电:爆炸着火;某—厂P:。P装置扩能改造【后产量提《高2:0%但干燥》器脱:挥能力下降》。挥发分由800【pp:。m,增,加到2000p【。pm料?仓发生?十几次燃爆;又【如某厂?LDPE装》置在19《7,9年~?19:87:年做过5次扩能改】造年产量提高30】%以:。上但通风系》统没有改造在1【987?年~199》。8年脱气仓、掺【合仓、?不合格品料仓等【先后发生13—次爆炸着火该—厂2PP装》置,料仓在2000【年2月?。12日和9》月16?日发生爆炸事后检】查确认这两起事【。故除与物料熔融【指数:偏高有关外还与催】化剂选型不当造成聚!合,粉体粒径过小及汽】蒸机料位控制过低】等气体控《制,。失误有关
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《4.:。0.:12 本》条规定及具体—要求是根据国—内,。部分企业的实践【经验和应用》效果提出的但—。对底部未设净化【风的料?仓当物料处于中【、低料位时报警器】显示值?只作为工艺参考【具体设计时宜选在】。现,场,和控:制中:心均有可燃气体浓度!显示报?警的产品《且,传感器气体吸入系】统应有足够面积的防!尘单元
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4.—。0,.13 物料挥】发分意外增高可【诱,发粉尘爆炸》事故频率较高特别】是脱气料仓、—不合格品料仓、【过渡料仓等反—应失稳?或,脱挥单元失》控等都会引起物【料,挥发分意外增高【反,。应,失稳包括《切,换新牌号产品—(特别?是,生产高沸点原料【比例较高和熔融指数!较高产品时》)、原?料气:精制不好或催化剂失!活以:及稀释剂用量较高】。。。等脱挥单元失—控包括闪蒸》。器、干燥器、汽【蒸机等设备故障【、处理能力不足、】仪,表故:障等当上《述现象的发生频率】。较高时设计上应【采取:相应:措施
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4.0.14【 国内某企业L】D,PE装置《的三个不《合格品料仓原先【采用一个净化风【机由于手动控制失误!曾,发生两次空仓进风、!相邻进料仓》发生闪爆《的事故
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4.?0.15 》 ,生产过程《中出现不合格—品料或过渡》料时:物,料中的?挥发分?往往偏高处》。理过程?中若无净化风或净】化时间?不足料仓中极易【积聚:可燃气?体,一旦有新的》荷电粉体进入容易】产生闪爆现》。象
4】.0.17 — 本条为强》制性条文须严格执行!用带压可燃气体【或,压缩空气吹》扫粉体或堵塞物时】极易产?生静电放电和—闪爆事故《如,199?2年10月某厂P】E装:置沉降管堵》塞用18.5—MPa介质》气体排堵时发生了爆!炸着火?;199《8年3月某厂—PP反应《釜,出现结块料当日上】午用0.《0,7MPa气体吹扫下!午改用1.0—MPa气《体吹扫后立刻发生闪!爆
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