安全验证
? 4  防止—粉尘燃爆 !。 : 4.0.1—  处理最小点火】能在30《mJ以下的粉体时】。应考虑?挥发分逸《出气:体,对混:合物点火能的—敏感作用所以设【计,中应同时采取防止静!电放电的专用消电】。措施和?防止气体积》聚的通风措施等这】条规定是2》0世纪?末国际粉《爆研:究的共识与推荐【意见从我国粉尘静】电爆:炸事故统计来看【这条规定也是非常必!要的防止静电事【故的防静电措—施包括静《电接地、静电—。消除:。和抑制?放电等技术措施【具,体设计可以》。根据:现,场条件来选择 ! ?    附》录B表中最小着【火温:度数据主要引自【NFPA325易】燃液体、气体和易挥!。。。发固体的《火险性能手册;其】他,数据包括最》小点火能、爆炸【下限、爆炸压力、最!大压力上升速度等】主要引自日》本静电安全》指南(19》88)参《考资料1.5表R】.3粉体的引燃危险!性 — 4.0.2  粉!尘颗粒越小爆炸下】限和点火能》越小:爆,炸危险性越大这是因!为颗粒越小表面活】性和吸?附,氧原子的能》力越强即越容易燃】烧,和,。。。爆炸国际上通常【将100μm—以下粉尘《列为易爆粉》尘如某专利》商的设?计指南第2.1条】将200目(7【。5,μm)以下的粉【尘列为爆炸》敏感粉尘将1—20目(12—5μm)《以下的粉尘》列为爆炸性》。粉尘: 4.】0.3?  管线表面粗【糙度不够或风送动】。力不:足,时风送过程中—容易产生“拉—丝”现象;物料【熔融指数高》和风送速度过高时】容易产生碎屑料【当切粒机《出现断刀《或模板磨损严重【以及切粒间隙调【整不合?适等会出《。现“带尾巴》。料”一旦出现上述】现象:。风送:物料:中微细粉尘和—针状粉尘就》。会增:多实验表明粉—。尘的最小点火能【与,其尺寸的平方或【。立方成正比微细粉】尘的增多《会增:加粉尘静《电燃爆的危险—性如:某企业PP料仓在1!989年《9月:发生闪爆事后检查发!。现切:粒机出现两把断刀】、产生带尾巴料【掺,合,1h后发生闪爆着火!又如某厂PP装【置切粒机在199】5年换新模》板后不合《格品料仓先后发【生三次闪爆事后检】查确认事故的发生与!物料熔融《指,数偏高及切》粒失稳有《关 4.!0.4  此条规】。定是:根据国外实验研【究的结论而提出【的聚烯烃类粉尘中】乙烯气体质量浓度增!加,到0.5%时—杂混粉尘最小点火能!降到10mJ左【右国内实验也证实】了上述结论HD【PE现场混合粉【尘的:MI:E约为2《0.2mJL—DPE?。现场混合粉》尘,。MIE?约,为15.3》m,J当与20》%LE?。L浓度的《乙烯气体混合时【杂混粉尘的》最小点火能》均降到1《0mJ~11mJ ! 4.【0.6、《。4.0.7  规】定内:。容主要?借鉴了某专利商【。的设计指南、国【外的最新研究结【。论以及国内事—故料仓的气体计【。算而推荐的》本条:规定中?的公式是《瑞士CIBA—。研究中心在20世纪!90年代的》研究:结论国内某研究【所进行?了实验考核实验结】论基本相同》 《。 : ,  : 附:录C表中《数据主要引自美国防!火协会标准》NFPA《77关于处理防静】电问题措施》的建议(200【7年:版):附录B表《B.1气体和蒸气】。的可燃性参数一览表! 》 4.0.8  国!内掺合仓发生的静电!爆炸事故规》模往:往,比较大这主要与【掺合仓内上部空间】粉尘量较大有关为】避免或减少事故规】模掺合仓的设计应】特,别注意粉尘的产生】和,积聚包括临时性【操作:。的限制等《如某企业H》DPE装置3#【均化仓?处理完?1,34t料后准备送料!由于松动风机(【3000《m3/h)临时出】现故障改用均化风机!(5300m3【/h)松动一—开,机料仓顶《部即发生爆炸—着火顶部《设备:完全报废又如—某厂LDP》E掺合仓在》。。2000年》10月?15日处理》。三批来料后在—送料:。过程中?。发生了爆炸着火调查!表明:。事故:料位(?约13t)刚—好,在料仓底部风口处】。松动风量较高(【4000m3/【h):主风管对面的吹风】。管(:ф75mm)与【风管下方《飞扬物料《发生了静《电放电 !4,.0.9  国【内某企业新》建LDP《E装置净化》风机:过滤器原先采用落地!设计在一次雨天进】。料中:料仓发生《闪爆将过《滤器提升2》m和加防雨罩后通】风系统没再出现问】题容易?。发,生燃爆?的料仓有抽气料【。仓、过渡料仓和【不合格品料》仓等 【 4:.0.10  【现行国家标准—防止静?电事:故通:用导:则GB 1215】8-2006—的第6?.4.11条规定管!道,易泄漏处“宜—装设气体泄漏—自动检测报警—器,”某企业HD—PE装?置在2002年【2月发生爆炸着【火事:后查明?这起事故是由—于原料油管线窥视管!破裂:、挥发气体被附近】流化床干燥器吸【入而:引,起闪爆并使相—邻设备发生连环爆】炸 ? : 4.0.1【1,  从反应器送出】的聚乙烯料》中没反应的乙—烯、丙烯单》体(原料气)沸点】。分别为-10—3.7℃、-4【7℃:在闪蒸釜和干燥器中!容易脱出;但—己烷(催化剂—稀释剂)《、戊烷(冷》凝,。剂)、乙酸乙—。烯脂(EVA共【聚单体)等》沸点分别为68.7!。4℃、36.—。07℃?、72.7》℃在闪蒸、干燥等设!备中脱出较难—。物料中挥发》分相对较高 —     !料仓中可燃气体积聚!的程度与反》应器、脱挥或气体】回收单元(》。如闪蒸器、汽蒸机】、干燥器、脱气仓等!)以及料仓的通【风控制等有》关上述任何》一个环节《。的设计和控制—出,现偏差?都可能影响料仓【内气体的积聚在工艺!条件不变的》情,况下:过快增加《生产:节奏:或产量也会影响【料仓内气体的积聚】如某厂LL》D,PE装?。。置反应器在20【01年6月试用【新的:冷凝技术产量—增加50%但物【料含挥量高料仓可燃!气体浓度增加造【成料仓静电》。爆炸着火;某厂P】P,。装置扩能改造后产量!提高2?0%但干燥》器脱挥能力下—降挥发分《由,80:0p:pm增加到2—000pp》m料仓?发生十?几次燃爆;》又如某厂LDP【E装:。置在1979年【~1987》年做过5次扩—能改造年产》量提高30%—以上但通风》系统没有改造在1】987年~19【98年脱气仓、【掺合仓、不合格品料!仓等先后《发生1?3次爆炸着火该厂2!PP装置《料仓在2《000?年,2月1?2日:和9月16日发生】爆,炸事:后,检查确认这两起事故!除,与物料熔融指数【偏高有关《外还:与催化?剂选型不当造成聚合!粉,。体粒径过小及—汽蒸机料位控制【过低等气体控制失】误有关 》 : 4.0》.12?  本条《规定及具体》要求是根据国内部】分企业的实践经验】和应用效果》提出的但对底部【未设净化风的料仓】当物料?处于:。。中,、,低料位时《报警器显《示值只作为工艺参】考具体设计》时宜选?在现场和控制—中心均有《可燃气体浓度显示报!。警的产品且》传感器气《体吸入系统应有足】够面积的防尘单【元 《 4.0.【13:  物料挥》发分意外增高可诱发!。粉尘爆炸事故—频率较高特别是脱气!料仓、不合格品【料仓:、过渡?料仓等?反应失稳或》脱挥:单元失?控等都会《引,起,物料挥?发分意外增高反应】。失稳包括切》换,新牌号产品(特别】是生:产,高沸点原料》。比例较高《和熔融?指数较高产品时)、!原料气精《。制不好或催化剂【失活以?。。及稀释剂用量—。较高等脱挥单元失控!包括闪蒸《器,、干燥器、汽—蒸,机等设备《故,障、处理能力不足】、仪表?故,障等当上《述现象的发生频率】较高时?。。设计上应采取相【应措施 】 4.0.》14 ? 国:内某企业LDPE】装置的三个》不合格品料》仓原先采用》一个净化《风机由?于手动控制失误曾发!生两次?空仓进风、相邻进】料仓发生闪爆的事故! : ? 4.0.》1,5  ?生产过?程中出现不合格品】料或过渡料时物料中!。的挥发?分,往往偏?高,处理过程中若无净化!。风或净化时》间不足料仓中—极易积?。。聚可燃气《体一旦有《新的荷电粉体进【入容易?产生:闪爆现象《 4.】0.17  —本条:为强制性条文须严】格执行用带》压可燃气体或压【。缩空气吹《扫粉体或堵塞物时】。极易产?生静:电放电和闪爆事【故如1992—年10月某厂PE装!置沉降管堵塞用1】8.5MP》a介质气体排堵时发!生,了爆炸着火》;19?98年3月某—厂PP反应》釜出现结块料当日上!午用0.07M【Pa气体吹》扫下午?改用1.0MPa】气体吹扫《后立刻发生闪爆 】 ,