5.8【 氰 化】 , :
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5.8》.1 试验室试验!时设备搅拌效果【及试验条件控制均优!于生产?操作条件《结合氰化厂的—生产实际浸、吸【时间采用试验数【据的:1.5倍《~2.?0倍较为合》适吸附槽取低值防】止搅拌时《间过长而增》加粉炭量《避,免造成细炭损失产】生金属流《失
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《5.8.2 — 双叶轮中空轴【进气机械搅拌浸、吸!设备在国内已系列】。。化生:产目前产品》最大规?格为Φ12m—×13m采用—炭浆法?工艺时为防止—炭的磨损应合理【确定叶?轮线速度控制搅拌】强度中空轴进气能】使空气更好地分【散到矿浆中保证供氧!量提高浸出》效果采用空》气提升器《。提炭时要保证作业的!充气压力
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5—.8.3 在浸出!作业中为了防止出】现矿:浆短路影响浸—出效:果浸出槽数不少【于4槽?是,长期:设计及生产实践经验!的总结
!5.8.《4 ?采用多层浓》缩机可减《少占:地面积降低能耗洗】涤过程尚可继续【浸出延长浸出—时,间,浸渣(尾矿)采【用干:式堆存最后一—次洗涤?作,业宜采用压》滤设备既可作为洗】涤又可进行干堆过】滤
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5.【8.5 贵液净化!过程中?贵液可靠《。脱氧产生《的负:压直接吸入净—化设备生《产实践表明脱氧塔单!。位面积通过》溶液量为(》400?~900)m3/】(m2·《d)时?脱氧效?。果较:好
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:5.:8.6? 高温《高压:解吸、电积》装置的解吸温—度为1?5,0℃:压力为0《.4:。5,。。MPa~0.55M!Pa解吸液》成分中可不含氰化物!以实现无氰解吸
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