安全验证
5.8 】。 氰    化【 ,   ! 5.8.1 【 ,试验室试验》时设:备搅拌效果及试验条!件控制均优于生产操!作条件结合》氰化厂的生产实际浸!、吸:时间采用试验数据】的1.5倍》~2.0《倍较为合适吸附槽】取低值防止搅拌时间!过长而增加粉炭量】避免造成《细炭:损失产生金属流失 !。。 5—.8.2  —双叶:轮中空轴进气机械】搅拌浸、吸设—备,在,国内已系《。列化:生产:目前产?品最大?规格:为Φ12m×1【3m采用炭浆—法,工,艺,时为防止炭的磨损】应合:理确定叶轮线速度控!制搅拌强度》中空轴进《气,能使空气更好地分】散,到矿浆中保证供氧量!提高浸出效果采【用空气提升》器提炭时要保—证,作业的充气压力【。 :。 5.8.3!  在浸出作—业中为了防》止出现矿浆短路影】响浸出效果浸出【槽,数不少于4槽是长期!设计及生产实践经验!的总结 — ,。 5.8.—4,  :采用:。多层浓缩机可减【少占:地面积降低能耗【洗涤过程尚可继【续,浸出延长浸出时【间浸渣(尾矿)【采用干式堆存最后】。一次:洗涤作业宜采用【压滤设备《既可作为洗涤—。又可进行干堆—过滤:。 —5.8.5 — 贵液净化》过程中贵液》可靠脱?。氧,。产生的负压》直接吸入净化设【备生产实践表明脱氧!塔单位面积通过【溶液量为(》400~900【)m3/《(m2?·d)时脱》氧效果?较好 》 : 5.8.》6  高温高压解吸!、,电积装置的解吸温】度为150℃压【力为0.45MP】a~0.5》5MPa《解吸液成《分中可?不含氰化物以—实现无氰《解吸 《