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。 7.4 】 煤气?上升管、《下降管、五》通球:或三通管、重力【除尘器壳体结构  ! : 7.4.!2  20世纪8】。0年代以前我国自行!。设计的高炉在煤气】上升管下端未设【波纹膨胀《器当高?炉点火后壳体受热膨!胀下降?管两端产生位移【差导致下降管端【部产生应力集中严】重时下降管与除尘器!的连接焊《缝开裂80》年代:以后设?计,的高炉?移植宝钢《1号高炉的技术【后煤气?上升管、《下降管的受力状况得!到明显改善 ! 7.4.3 】 本条?提出在煤气》下降管与除尘器【连接处设置》波纹膨胀节是利【用其一定的变形能】力可以有效降低【。两者之间《。较,大位移产生》推力起?到补偿位《移功能和减小—水平推力的作—用 ? ? 7.?。4.4?。  本条提出的管道!。转折处?和煤气除尘管道彼】此间的连接处由于不!连续在荷《。载工况最不利—情况作用下》存,在高额应力管壁加】厚达到降低许用应力!;,另外加厚管壁为【设计:实践中常用的构【造措施 !    除尘器壳与!荒,煤气总管、下降管等!相接处由于开孔直径!较大且受到》。推力的作用应力集】中严重所以与荒煤】气总管、下降管相】连部位的壳体应适】当,。。增加厚度并在—开孔处四周用加劲肋!加强以增《大这:部分的刚度减—少孔洞连接处变【形, 7.4!.6  本条提出】的要:求主要是依据中冶赛!迪工程技术股份【有限公司《。(原重庆钢铁—设计研?究总院?)1996年炉顶】煤气管道《球形节点试验—研究和?参照现?行国家标准钢制球形!储罐GB《。 123《37以及生产实践的!经验总结五》。。通球的设计、—制作原则应避免焊缝!十字形交叉、—减小应力集》中程度、防》止三向应力及焊接】裂纹的产生》从而确保五通球壳】体,两代炉役《的使用安全》。。 :