7.4 !煤气上升管、下降】管、五通球或三通管!、重力除《尘器壳体结构—
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7.4.2 】 20世《纪80年代》以前我国自行设计】的高炉在煤气上【升,管下端未设波纹膨胀!器当高炉点火后壳】体受:热膨胀下降管两端产!生位移差导致下降】管端部产生》应力集中严重时下降!管与除尘《。器的连接焊》缝开裂80年代以】后设计的高炉移【植宝钢?1号:高炉的技术后—煤气上升《管、下降管》的受力状况得到明】显改:善
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7.4.3 【 本条提出》在煤气下降管—与除尘器连接—。处设置波纹膨—胀,节是利用其》一定的?变形能力可》以,有效降低两者之间】较大位移《。产生推力《起到补偿位移功能】。和减小水平推力【的作用?
7.】4.:4 : 本条提《出的管道转折处和煤!气,。除尘管?。道彼此间《的连接处由于不连】续在荷载工况—最不利情况作—用,下,存,在高:额应力管壁加—厚达:到降低许用应力;】另外加厚管壁为设】计实践中常用的构】造措施
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除尘【器壳与荒煤气总管、!下降管等相接处【由于开孔直径较大】且受到推力的作用应!力集:中,严重所以与荒—煤气总管《、,下降管相连部位的】壳体应适当增加【厚度并在开孔处四】周用加劲肋》加,强以增大这部—分的刚度《减少孔洞连接处变形!
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7《.4.6 本条】提出的要求》主要是依据中冶【赛迪工?程技术股份有限公】司(:原重:庆钢铁设计研究总】院)1996年炉顶!煤气管道《。球形节?点试验研《究和参照《现行:国家标?准,钢,制球形储罐GB 1!2337以及生【产实践?的经验总结》五通球的设计、【制作原?则应:避免焊缝十字—形,交叉、减小应力集中!程度、防止三向应】力及焊接裂纹的产】生从而确保五—通球壳体两代炉【役的使用安全
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