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7.4  !煤气上升管、下降】。管、五通球或三【通管、重力除尘器】壳体结构  】 》7.4.2  2】0世纪80年代以】前我国自行设—计的高炉在煤气上升!管下端未设波纹膨胀!。器当高炉《点火后壳体受热膨】胀,下降管两端产生位】移,差导致下《降管端部《产生应力集》中严重时下》降管与除尘器的连】接焊缝开裂80年】代以:后设:计的高炉移植—宝钢1号高》炉的技术后》煤气上升管、—。下降管?的受力状况》得到明显改善 !。 7.4.3】  本条提出在【煤气下降管与除【尘器连接处设置波纹!膨胀节是利用—其一定的《变形能力可》以有效降低》两者之间较大—位移产生推力—。起到补偿位移功【能和:减小水平推力的作用!。 《 , 7.4《.4  《本,条提出?。的,管道转折《处和煤气除》尘,管道彼此间的连接处!由于:不,连续在荷载工—况最不利情况—作用下?。存在高?。额应力管《壁,加,厚达到降低许用【。。。应,力;:另外:加厚管壁为》设计实践《中常用的构造—措施 》 ,     除尘器!壳与荒煤气总管、】下,降管等相接处由于】开孔直径较大—且受到推力的作用】应力集中严》重所:以与荒煤《气总管、下》降管相连《部位:的壳体?。。应适当增加厚—度并在开孔处四【周用加劲肋加强以】增大这部分的刚度减!少孔洞连接》处变形?。 —7.4?。.6 ? 本条提出的要求主!要是依据中冶赛迪工!程,。技术股份有限公【司(原?重庆钢铁设计研【。究总院)19—96年炉顶煤气【管道:球,形节点试验研究【和,参照现行国家标准钢!制球形储罐GB 1!2337以及生【产实:践的经验总结—五通球的设计、制】作原则应避免—。焊,缝十字形交叉—、减小应力集中程】度、防止三》向应力及焊接—裂纹的产生从而确保!五通球壳体两代【炉役的使用安全 !