安全验证
6.2【。  工艺系》统 !6.2.《1  ?天然气液化工厂【由可燃气体泄漏【。引起火灾事故时扑】救或:灭火的最根本的措】施是迅速切断气源在!。进入预处《理装置前的管—道上设置紧急切断】阀是确保事》故时能迅速切—断气源?的,。重要措施紧急切断阀!应具:有远程操作》功能以防止》事故时抢险》人,员不能接近现—场 6】.2.2  —。总管道上《设置计量设施既可以!起到校核上游计【量设施的作用同时也!可以检测进入天【然气液化工厂前的】天,然气管?道是否漏气为了对每!套装置?分别进?行物料?平衡和性能考核每】套装置的原》料气进?气管道都应设置计】量,设施 】6.2.《3  原料气压缩机!、冷剂压缩机以及】。BOG压缩机的【放空气体和凝—液,均含:有易燃易《爆介质考虑其安全】和环保设计要求设】计时应集中》处,理 : , : 6?。.2.?4  当原》料气压缩机和冷剂压!缩机采用有油润滑的!往复机?预处:理工艺?采用胺液(MD【EA或MEA—)进行脱酸处—理时压缩《机的润滑油容易使胺!液降:解和发泡并且—。原料压缩机和冷【剂压缩?机的润滑油将—会,增加脱重《烃单:元,的负荷甚至导致冷】箱工艺流《道堵塞 《 : 6《.2.?5 :。 ,天然气中的》重烃:、C:O2、H2》S、COS、—芳烃、Hg等杂质】会堵塞或《腐蚀下游设》备和管道故》要求对原料气—进行全组分分析根据!分析结果选择合理的!预处理工《艺原料天然气中含】有C1~《C6等各种》烃类:分析时应分》析烃类?中含碳原子最多的】烃类的组《。分其摩尔百分数小于!或等于1×10【-,6 — 6.2《.6  H》2,O和CO2预处【。理不达标《进入冷箱后会—堵塞冷箱的》流道因此在预处理】之后冷箱之前应【。。设置在线《微量水分检测、在线!CO2含量检测能】及,时发现H2》O、CO2杂质【是否:超,标并及?时采取措施如—切断进入冷箱的天然!气管道阀门同—时开:启循环管线的阀门】等 6.!2.:7  预处理—采用脱酸气》工艺:时脱出的《H2S?会对环境造成不良影!响排放时《如果不满足国家有关!环保的法《规和标准要求时【应进行再处理—直至达标后》才能排?放当预处理采用干法!。脱除酸性气体时【其再生气中》含,有,大量的天《然气不宜直接放空应!考虑再?生气的综合》利用:如作为厂内》。燃料:气或脱除到符合现】行国家标准》天然气G《B 178》2,0规定的排》入管网?等 6】.2.?8  预《处理采用吸》附工艺时吸附—剂会因介《质的流动《冲刷而产生粉尘造成!粉尘堵塞下游管【道或阀门尤其是【。下游装置有膨胀【机、板翅式换热【器时对气《流中所含的》固体:。杂,物要求更严所以【下游工艺应》设置:过滤:器 6.!。2.9  天然气中!O2的?含量几乎为零—但煤层气、》沼气等?原料气中O2的含量!较高:当进行原《料气压缩时由于温度!和压力升高可能会达!。到其工况下的爆【炸极:。限另外当《采用MDEA—脱除酸性气体时O2!。在一定条件下—会降低吸收剂(【M,DEA)的功效【并且:在液化过程中很难】液化:最终容?易汇集在《蒸发气?中致使蒸《发气中O2的含量在!整,个系统中达到—最大当?后续工艺《升压升温时》可能会?达到其工况下的爆】炸极限参考中国石】油天然气股》份有限公司企业【标准天然《气长输管道》气质要求Q/S【Y 30-200】2规定?氧含量小于或等于】0.5% !。 6.2.1—。0  液化天—然,气的蒸发气中—甲烷:含量达到70%以上!直接:排,放会造成经济损【失并且?。破坏大气环》境因此宜通过重新】液化、用作燃料气、!。重新压缩进入燃【气管网等《方式进?行回收或利用 】 《6,.2.11  【。装置在停车》时需要将系统中的】冷剂:置换为了减》少混合冷剂的放空使!装置的?经济性和环》保性更好《故规定?设置回?收罐尽可能地回【收系统?中需要?。排空的液态混合冷剂! , ,